Desenvolvimento autónomo de um sistema de controlo servo específico para gruas; o algoritmo de controlo central permite a substituição por produtos nacionais do modelo 100%

克鲁德重工自主研发的起重机专用伺服控制系统通过内部验收,核心控制算法实现100%国产化替代,标志着企业在起重机核心电控领域摆脱了对进口品牌的依赖。该系统采用全自主知识产权的伺服驱动器和运动控制算法,覆盖起升机构、小车机构和大车机构三轴同步控制,适用于QD型桥式起重机、QZ型抓斗桥式起重机、MG型门式起重机等主力机型。

伺服控制HMI

开发背景与技术路线

起重机核心电控系统长期依赖西门子、ABB、施耐德等进口品牌,在供应链安全、定制化开发和成本控制方面存在明显短板。克鲁德重工于2023年启动起重机专用伺服控制系统自主研发项目,技术路线采用国产高性能DSP芯片作为主控核心,配合自主研发的矢量控制算法和SVPWM调制策略,配套国产IGBT功率模块和自主设计的驱动板卡。系统开发历时18个月,投入研发经费超过400万元,完成从硬件方案选型、PCB设计打板、底层驱动开发、控制算法验证到整机联调的完整开发闭环。

系统架构

伺服控制系统采用分布式总线架构,由主控制器、伺服驱动器、操作终端和传感反馈四部分组成。主控制器基于ARM Cortex-M7内核的国产GD32系列芯片,主频480MHz,负责运动规划、逻辑控制和通信管理,实现三轴同步控制周期1ms。伺服驱动器采用国产DSP+FPGA双芯片方案,DSP负责矢量控制和电流环算法,FPGA负责编码器信号处理和高速IO响应,电流环响应带宽2kHz,速度环响应带宽200Hz。操作终端采用7寸触摸屏人机界面,基于国产全志R16处理器和Linux系统开发,支持梯形图编程和参数在线调整。传感反馈系统采用国产绝对值编码器,分辨率23位,配合自主开发的编码器信号处理电路,位置检测精度达到0.001转。

核心算法

控制系统最大的技术突破在于完全自主研发的三大核心控制算法。无传感器矢量控制算法通过电机数学模型实时估算转子磁通位置和转速,省去编码器在速度环中的依赖,起升机构在全频段0.5Hz~120Hz范围内转矩控制精度达到±3%。防摇摆控制算法基于输入整形技术,通过将起升和小车运动指令分解为主脉冲和延迟脉冲叠加,抑制载荷在加减速过程中的摆动,载荷摇摆幅度控制在±3cm以内,相比传统操作方式防摇效率提升约40%。多电机功率平衡算法针对大吨位起重机采用的双电机起升方案,通过转矩闭环控制实现两台电机输出转矩偏差不超过±2%,解决了双电机不同步导致的结构偏载和传动系统冲击问题。

硬件自主化

伺服驱动器的硬件设计全部自主完成,核心元器件国产化率达到100%。功率部分采用国产IGBT模块和自主设计的三相整流逆变电路,额定电流覆盖50A至600A共5个功率等级,适配5吨至100吨级起重机的驱动需求。控制板采用4层PCB设计,集成高速ADC采样电路(16位、1MHz采样率)、隔离式驱动电路、过流/过压/过热三重保护电路。通信接口支持EtherCAT从站和CANopen双协议,可接入主流工业以太网控制系统。散热系统采用风道独立设计配合铝挤散热器,驱动器在额定工况下的温升控制在45K以内。EMC设计满足GB/T 12668.3标准,静电放电抗扰度达到接触放电±6kV、空气放电±8kV。

测试验证

伺服控制系统经过了严格的实验室测试和现场验证。实验室测试阶段完成了功能测试62项、性能测试38项、可靠性测试15项和EMC测试8项。功能测试覆盖起升/下降/停止/急停、小车左右行走、大车前后行走等基本操作,以及点动、寸动、定位停车等精确操控模式。性能测试重点验证了满载启动转矩(额定转矩的150%持续5秒)、速度控制精度(稳态速度偏差±0.5%以内)、位置控制精度(定位误差±2mm以内)和加减速性能(满载时加速度0.2m/s²可调)。可靠性测试完成了1000小时连续运行测试和5000次满载起升循环测试,系统MTBF估算值超过15000小时。EMC测试结果满足工业环境A级标准。设计制造全过程执行GB/T 3811《起重机设计规范》和GB/T 12668《调速电气传动系统》两项国家标准。

现场应用

伺服控制系统已在克鲁德重工自有工厂的两台试制样机上完成现场验证。首台样机为10吨QD型桥式起重机,安装于整机联动调试车间。该控制系统的设计执行起重机AI视觉标准体系中的控制规范,完成累计200小时的连续吊运作业验证,涵盖空载、半载、满载、超载试验四个工况。第二台样机为20吨MG型门式起重机,安装于室外堆场,经受高温(40℃)、低温(-5℃)、潮湿、粉尘等恶劣环境考验,系统运行稳定无故障。两台样机累计起升循环超过8000次,用户操作反馈良好。目前系统已完成定型设计,进入小批量试产阶段,首批20套驱动器进入生产排程,计划用于2026年下半年出厂的新订单设备。

与进口品牌对比

经过对标测试,自研伺服控制系统的关键性能指标与西门子S120系列驱动器在起重机应用场景中处于同等水平。转矩响应时间自研系统4.5ms,西门子S120约3.8ms,差距在可接受范围内且在非高速应用场景中用户无感知。防摇摆控制性能自研系统载荷摆动幅度±3cm,优于传统操作方式,与进口品牌防摇摆模块处于同一水平。最具竞争力的指标在价格和服务方面,同等功率配置下自研系统的综合成本约为进口方案的60%,且技术支持响应周期从进口品牌的2~4周缩短至48小时以内。

发展规划

克鲁德重工对伺服控制系统的下一步规划包含三个方向。一是产品系列化,在现有DSP平台基础上开发适配更大吨位起重机的高功率驱动器(800A/1000A等级)和适配小吨位轻量级应用的低成本驱动器(30A以下等级),形成功率覆盖完整的产品矩阵。二是通信协议扩展,后续版本将增加PROFINET从站和EtherNet/IP协议支持,兼容更多品牌的上级PLC控制系统,进一步降低系统集成的协议壁垒。三是智能化升级,在驱动器平台中集成振动检测接口和电流谐波分析功能,在线监测电机和传动系统的健康状态,实现驱动器的预测性维护能力。

Perguntas frequentes (FAQ)

Q1:克鲁德重工自研伺服控制系统与传统变频器方案有什么区别?

传统变频器方案采用通用型变频器配合外部PLC实现逻辑控制,各机构之间通过总线通信协同,系统集成复杂且响应延迟较大。自研伺服控制系统将运动控制、驱动和通信功能集成于一套硬件平台,三轴同步控制周期缩短至1ms,且针对起重机起升机构的四象限运行和回馈制动特性进行了专用优化,能量回馈效率提升约15%。两者在成本上交期上差距不大,但自研方案在控制性能、系统集成度和后续定制开发方面具有明显优势。

Q2:伺服控制系统对操作人员有哪些培训要求?

伺服控制系统的人机界面采用全中文触摸屏操作,界面布局与传统驾驶室操作台保持一致,起升/小车/大车三轴操作手柄沿用标准布局,操作人员无需额外培训即可上手。系统内置了参数一键恢复和故障自诊断功能,常见的编码器故障、过流故障、通信中断等十余类故障均能在界面中明确显示故障位置和排除建议,维护人员的培训周期约2个工作日即可掌握常见故障排除技能。

Q3:自研伺服控制系统是否支持与现有设备混合使用?

可以。系统设计时考虑了混用场景的兼容性,支持与进口品牌变频器通过PROFIBUS DP或CANopen总线混合组网。在改造项目中,可根据客户预算选择仅替换起升机构驱动器或者三轴全部替换两种方案。改造项目无需更换电机,自研驱动器兼容国产和进口主流品牌的异步电机和永磁同步电机,编码器接口支持增量式和绝对值式两种类型。目前已完成两例既有设备改造项目的方案设计。

Q4:伺服控制系统的供货周期和售后支持是怎样的?

自研伺服驱动器由克鲁德重工自有工厂生产,标准产品交货周期为接到订单后15个工作日。所有驱动器出厂前经过4小时满载老化和全功能测试,随设备提供一年质保和终身技术支持。技术支持方式包括400电话热线、远程诊断平台和现场服务三种渠道,紧急故障响应时间不超过4小时。配件方面,常用的IGBT模块、控制板、电源板等备件均有库存,维修周转周期不超过3个工作日。

Informações relacionadas

contacto

contacte-nos

Telefone:
+86 13903802779

mail:3915269@qq.com

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira

WeChat
WeChat
PARTILHAR
TOP